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过热器管道化学清洗实验研讨

作者:admin 时间:2020-05-10 04:08:46 点击:442 次


过热器管道化学清洗实验研讨

 


台山电厂600 MW 机组 SG202617.5M905型锅炉在运转约 63000 其后屏过热器连续


2次发作爆管爆管材质分别为 T91 12C1M停机后检查发现过热器管道外表氧化皮厚达0.1


 


0.23 过热器频繁爆管主要因氧化皮零落招致管道梗塞过热所致

过热器氧化皮是由高温高压水蒸气对金属材质氧化而成主要成分为磁性 其量很大

平方米可达数千克因而需求清洗药剂有很强的溶

垢才能因过热器管径小长度大一旦垢层零落极易梗塞化学清洗过程中须防止垢层大量零落另由于系统中有奥氏体不锈钢成分清洗后应防止其呈现应力腐蚀晶间腐蚀等现象除满足上述请求外清洗剂包括清洗生成的高价铁离子对金属管材的腐蚀性要尽可能低

鉴于台山电厂过热器管道结垢较严重拟采用2段清洗工艺对过热器停止化学清洗并对该清洗工艺停止了实验研讨以考证化学清洗介质及工艺对过热器管材氧化皮清洗的效果及牢靠性

  氧化皮形貌剖析

割取发作爆管的管样察看其内壁氧化皮零落状况将管样以镶样粉固定后停止机械切割对氧化皮横截面停止扫描电镜剖析SEM此外将氧化皮全部刮下混 合研磨成粉状后采 用能谱剖析

EDS检测氧化皮元素组成

12C1M 管样氧化皮横截面的 SEM 剖析结果如图 所示显现氧化层呈现了不同程度的部分零落且零落部位又有新的氧化皮生成显现无论是未零落的氧化皮还是运转中剥离后重生成的氧化皮均分为其中运转中未脱落的氧化皮厚度约210μ表层约75μ底层约

135μ剥离后重生成的氧化皮厚度约 130 μ

表层约70μ底层约60μ氧化皮主要成分为磁性密度为5.18以氧化皮厚度为

210μ计算过热器垢量约为1088而以氧化皮厚度为 130 μ 计算 热器垢量约为 670 因而12C1M 的管样垢量估量在 6701088 之间

12C1M 管样氧化皮的元素剖析结果见表

由表1可见其氧化皮主要是 的氧化物并含有少量 的氧化物

T91管样氧化皮横截面的SEM 剖析结显现 T91 管样内壁氧化皮发作了部分细微零落依据零落痕迹剖析以为可能是试样加工过程形成的显现 T91管样内壁氧化皮也主要呈 层构造 厚度约 130 μ


 

 

 

 

宏观形貌

 

 
 

断面形貌

12C1M 管样氧化皮形貌

  ol

ra

 

12C1M 管样氧化皮能谱剖析结果

  

 

元素

重量百分比

原子百分比

Mo

 

T91 管样氧化皮的元素剖析结果可 见氧 化 皮 主 要 是 铁 的 氧 化 物但 与12C1M 管样氧化皮相比含有较多 元素

*  清洗实验

.1  清洗介质及实验材质

采用段清洗工艺对过热器管道停止清洗试化学清洗介质及工艺见表

12C1M 管样根本参数为内径 37.84 管长 40 47.71 80.6243T91管样根本参数为内径 38.70 


65μ 层约 65 μ 此厚度的 

T91管道垢量约为670


计算


管长 40 48.61

53.6847


 


 

宏观形貌

 

 
 

断面形貌

T91管样氧化皮形貌

  ol

ra

 

T91管样氧化皮能谱剖析结果

  

 

元素

重量百分比

原子百分比

Mo

 

化学清洗介质及工艺

  niol

 

     清洗介                    

清洗介质浓      

缓蚀剂浓      

助溶     

清洗液容    22       22

           

清洗时        

碳钢T9112C1M 等金属试片尺寸为40 ×13 × 依次经 4号号金相砂纸打磨用无水乙醇及丙酮擦洗后 放入枯燥器枯燥备用试片运用前丈量尺寸并称重


  实验安装及办法

实验安装如图所示将管样置于清洗液中水浴控制清洗温度搅拌速度设定为50rmin同时挂立碳钢T9112C1M 试片作为指示试片用以权衡清洗液对金属的腐蚀性清洗至规则时间 后取出试样用除盐水淋洗吹干称重计算管样 的失重来评价除垢效果另外以碳钢等试片的失重测算清洗过程中金属的腐蚀速率

 

 
 

实验安装表示

 

.3  实验结果

2.3.1 12C1M 管样清洗状况

第1阶段清洗完毕后12C1M 管样的宏观形貌见图可见其绝大局部氧化皮已被肃清仅有少量 残 余管 样经除 盐 水淋洗后吹干 称 重 为76.8220  3.802   洗液总铁浓度为 12609.5不溶性残渣0.1254占总除垢量3.3%粒径小于0.9 的不溶性清洗残渣量为总残渣量的50.8%

 

 
 

1M 管样第阶段清洗后形貌

  ol ni

 

第2阶段清洗完毕后12C1M 管样的宏观形貌见图管样经除盐水淋洗后吹干称重为 76.5975失重0.0143不溶性清洗残渣量为 0.0038残渣颗粒直径均小于0.45 清洗液


 


的总铁为992 SEM 剖析其外表已完整清洗洁净未察看到明显的剩余垢层

 
 

宏观形  断面形

1M 管样第阶段清洗后形貌

  ol ni

ra

2个清洗阶段中碳钢T9112C1M 等指示试片的腐蚀速率见表

1M 管样清洗阶段指示试片腐蚀速率   ni1M

  


50μ 洗后管样质量为 50.6723

3.0124清洗液总铁为10059不溶性清洗

残渣0.2456 总除垢量的 8.2% 径小于

0.9 的不溶性残渣占总残渣的91.3%

 
 

宏观形  断面形

T91管样第阶段清洗后形貌

 olni

ra

第2阶段清洗完毕后T91 管样残留内层氧化层已完整肃清其宏观形貌见图 个阶段清洗后T91 管样外表已无明显剩余氧化层

  50.282  

0.3901清洗后的不溶性清洗残渣0.2421

资料

编号

腐蚀速率

··

编号

腐蚀速率

··

管样总垢量的7.1%粒径

A8

29

11

残渣占总残渣的90.1%

32

12

 

10

07

09

06

 

69

48

45

17

 

 

小于0.9 的不溶性

 

碳钢

 

 

 

 

 


由表4可见各材质的腐蚀速率均控制在很低程度实验中察看到腐蚀试片外表均呈现初始的光洁度无任何点蚀状况因而12C1M 管样经 2个阶段清洗后外表氧化层已完整肃清洁净清洗 质对各种材质的腐蚀速率相当低远 小于规则若疏忽腐蚀的影响总除垢量为3.8166折算后为799.95契合之前的估量值670

1088    阶段清洗的除垢量为

3.8023占总垢量的99.6% 阶段清洗的除垢量为0.0143占总垢量的0.4%不溶性清洗残渣占总垢的3.3%其中粒径小于0.9 的不溶性清洗残渣占总残渣量的50%以上

2.3.2  T91管样清洗状况

第1阶段清洗完毕后T91 管样的宏观形貌见可见与初始状况比照T91 管样的表层氧化皮已根本肃清而内层氧化皮除少量零落外较为完好标明残留内层氧化皮的厚度约


 

 

 

 

宏观形  断面形

T91管样第阶段清洗后形貌

  olni

ra

 

2个清洗阶段中碳钢T9112C1M 等材质试片的腐蚀速率见表

由表5可见各材质的腐蚀速率均控制在很低程度腐蚀试片外表均呈现初始的光亮度未察看到任何点蚀状况因而T91管样经2个阶段清洗后面的氧化层已完整肃清洁净清洗剂对金属材质腐蚀性很小金属腐蚀速率很低若疏忽腐蚀的影总除垢量为3.4025折算后为699.96近估量值670  中第阶段清洗的除垢


T91管样清洗阶段指示试片腐蚀速率   niT91

  

 

··

 

··

      A6

12

A3

07

A3

11

A0

08

07

03

08

04

37

10

 

 

 

 

 

    腐蚀速     腐蚀速

 

 

 

                 63      16 

 

量为3.0124占总垢量的88.5% 阶段清洗的除垢量为0.3901占总垢量的11.5% 次清洗中的不溶性清洗残渣总共为0.4877占总垢的 14.3%不溶 性清洗残渣粒径小于 0.9 的占 90%以上

综上所述选用的2级清洗工艺可以很好地去除过热器管道内壁的氧化皮经第阶段清洗12C1M 管样的除垢率达99.6% T91管样不90%阐明含铬量较高的过热器管的氧化层在化学清洗中易剥落难溶解每段清洗过程中的不溶 性清洗残渣量所占比例很低且粒径很小标明清洗 剂对氧化皮的剥离作用很小因而不会呈现大量不 溶性残渣在过热器 型弯管内堆积的状况

  清洗工艺对奥氏体不锈钢性能的影响评价

奥氏体不锈钢具有优秀的耐全面腐蚀才能存在发作晶间腐蚀及应力腐蚀的可能故实验中不采用失重法来判别资料遭到的毁坏而偏重研讨其部分腐蚀状况

以规范办法草酸腐蚀 TP347 奥氏体不锈钢停止晶间腐蚀实验实验后微观形态见图 在相同条件下以清洗液替代草酸对 TP347 停止腐蚀实验实验后金属外表形态见图

 

  草酸腐蚀后TP347奥氏体不锈钢金相组织×400.8  TP347ox ×400


清洗介      清洗介 

  腐蚀实验后TP347外表形态×1000

  34 ×100

ni ni 

 

由图8可见草酸腐蚀后 TP347 奥氏体不锈钢发作了严重的晶间腐蚀其晶界宽度和深度相当明 由图可见B 2 种清洗介质腐蚀后TP347试片外表润滑无明显的腐蚀痕迹标明选定B2种清洗介质具有很好的抗晶间腐蚀效果

电站锅炉中运用的奥氏体不锈钢过热器通常采用焊接方式衔接焊接过程中不可防止的会在焊接区左近呈现热影响区和剩余应力当存在应力并处于一定的腐蚀性介质中时奥氏体不锈钢可能会发生应力腐蚀开裂

依照 GBT15970 TP347管样制成 型环试样加载极限应力并将其置于清洗介质 96后取出察看其外表状况见图10由图10可见TP347 管样外表并无应力腐蚀裂纹标明清洗介质均不会惹起 TP347的应力腐蚀

 

 
 

清洗介      清洗介 

10  应力腐蚀实验后TP347形貌

 ru34

ni ni 

   

12C1M T91 材质过热器管内的氧化皮清洗液不会形成氧化皮的大量剥落因而不会招致大量不溶性残渣在过热器 型弯管内的堆积

第1阶段采用清洗介质 可完整溶解低含


 


铬量材质12C1M的氧化皮能溶解90% 左右含铬量较高材质T91的氧化皮阶段经过清洗介质的溶解分散作用可完整肃清含铬量较高材质T91底层难溶的富铬层

12C1MT91  1.0·以下清洗实验后TP347 奥氏体不锈钢未发作晶间腐蚀和应力腐蚀开裂其力学性能 不会遭到明显影响可满足台山电厂过热器化学清 洗的请求

 


 

 

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