过热器管道化学清洗实验研讨
台山电厂600 MW 机组 SG-2026/17.5-M905型锅炉在运转约 63000h 后,其后屏过热器连续
2次发作爆管,爆管材质分别为 T91 和12Cr1MoV。停机后检查发现过热器管道外表氧化皮厚达0.1~
0.23 mm,过热器频繁爆管主要因氧化皮零落招致管道梗塞过热所致。
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平方米可达数千克,因而需求清洗药剂有很强的溶
垢才能;因过热器管径小、长度大,一旦垢层零落极易梗塞[2],故化学清洗过程中须防止垢层大量零落;另由于系统中有奥氏体不锈钢成分,清洗后应防止其呈现应力腐蚀、晶间腐蚀等现象[3]。除满足上述请求外,清洗剂(包括清洗生成的高价铁离子)对金属管材的腐蚀性要尽可能低。
鉴于台山电厂过热器管道结垢较严重,拟采用2段清洗工艺对过热器停止化学清洗。并对该清洗工艺停止了实验研讨,以考证化学清洗介质及工艺对过热器管材氧化皮清洗的效果及牢靠性。
1 氧化皮形貌剖析
割取发作爆管的管样,察看其内壁氧化皮零落状况;将管样以镶样粉固定后停止机械切割,对氧化皮横截面停止扫描电镜剖析(SEM)。此外,将氧化皮全部刮下,混 合研磨成粉状后,采 用能谱剖析
(EDS)检测氧化皮元素组成。
12Cr1MoV 管样氧化皮横截面的 SEM 剖析结果如图1 所示。图1(a)显现氧化层呈现了不同程度的部分零落,且零落部位又有新的氧化皮生成; 图1(b)显现无论是未零落的氧化皮还是运转中剥离后重生成的氧化皮均分为2 层,其中运转中未脱落的氧化皮厚度约210μm(表层约75μm,底层约
135μm),剥离后重生成的氧化皮厚度约 130 μm
(表层约70μm,底层约60μm)。氧化皮主要成分为磁性Fe3O4,密度为5.18g/cm2,以氧化皮厚度为
210μm计算,过热器垢量约为1088g/m2;而以氧化皮厚度为 130 μm 计算,过 热器垢量约为 670 g/m2。因而12Cr1MoV 的管样垢量估量在 670~ 1088g/m2 之间。
12Cr1MoV 管样氧化皮的元素剖析结果见表1。
由表1可见,其氧化皮主要是 Fe的氧化物,并含有少量 Cr、Mo和Si的氧化物。
图2为 T91管样氧化皮横截面的SEM 剖析结果。图2(a)显现 T91 管样内壁氧化皮发作了部分细微零落,依据零落痕迹剖析,以为可能是试样加工过程形成的;图2(b)显现 T91管样内壁氧化皮也主要呈 2 层构造,总 厚度约 130 μm,其 中 表 层 约
(a)宏观形貌
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(b)断面形貌
图1 12Cr1MoV 管样氧化皮形貌
Fig.1 Morphologyofoxidelayeron12Cr1MoVtube
(a)Macroscopicfeature;(b)Fracturesurface
表1 12Cr1MoV 管样氧化皮能谱剖析结果
Table1 EDSresultsofoxidelayeron12Cr1MoVtube
元素 |
重量百分比/% |
原子百分比/% |
C |
0.20 |
0.54 |
O |
30.71 |
60.31 |
Si |
0.61 |
0.69 |
V |
0.45 |
0.28 |
Cr |
1.74 |
1.05 |
Fe |
65.64 |
36.93 |
Mo |
0.65 |
0.21 |
表2 为 T91 管样氧化皮的元素剖析结果。由表2 可 见,氧 化 皮 主 要 是 铁 的 氧 化 物,但 与12Cr1MoV 管样氧化皮相比含有较多 Cr元素。
* 清洗实验
2.1 清洗介质及实验材质
采用2段清洗工艺对过热器管道停止清洗试验,化学清洗介质及工艺见表3。
12Cr1MoV 管样根本参数为:内径 D37.84 mm,管长 40 mm,内 表 面 积 47.71 cm2,原 始 质 量 80.6243g;T91管样根本参数为:内径 D38.70 mm,
65μm,底 层约 65 μm。按 此厚度的 Fe3O4
T91管道垢量约为670g/m2。
计算,
管长 40 mm,内 表 面 积 48.61 cm2,原 始 质 量
53.6847g。
(a)宏观形貌
![]() |
(b)断面形貌
图2 T91管样氧化皮形貌
Fig.2 MorphologyofoxidelayeronT91tube
(a)Macroscopicfeature;(b)Fracturesurface
表2 T91管样氧化皮能谱剖析结果
Table2 EDSresultsofoxidelayeronT91tube
元素 |
重量百分比/% |
原子百分比/% |
C |
0.11 |
0.27 |
O |
33.16 |
63.02 |
Si |
0.35 |
0.38 |
Cr |
7.42 |
4.34 |
Fe |
58.48 |
31.84 |
Mo |
0.49 |
0.15 |
表3 化学清洗介质及工艺
Table3 Cleaningmediumandtechnology
项目 第1阶段 第2阶段清洗介质 A B
清洗介质浓度/% 6 6
缓蚀剂浓度/% 0.5 0.5
助溶剂/% 0.2 0.2
清洗液容积/mL 220 220
温度/℃ 90 90
清洗时间/h 24 24
碳钢、T91、12Cr1MoV 等金属试片尺寸为: 40 mm×13 mm×2 mm,依次经 0 号、1 号、3 号、 4号、6号金相砂纸打磨,用无水乙醇及丙酮擦洗后 放入枯燥器枯燥备用,试片运用前丈量尺寸并称重。
2.2 实验安装及办法
实验安装如图3 所示。将管样置于清洗液中; 水浴控制清洗温度,搅拌速度设定为50r/min;同时悬挂立碳钢、T91、12Cr1MoV 试片作为指示试片,用以权衡清洗液对金属的腐蚀性。清洗至规则时间 后,取出试样,用除盐水淋洗、吹干、称重,计算管样 的失重来评价除垢效果。另外,以碳钢等试片的失重测算清洗过程中金属的腐蚀速率。
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图3 实验安装表示
Fig.3 Schematicdiagramofexperimentaldevice
2.3 实验结果
2.3.1 12Cr1MoV 管样清洗状况
第1阶段清洗完毕后,12Cr1MoV 管样的宏观形貌见图4,可见其绝大局部氧化皮已被肃清,仅有少量 残 余。 管 样经除 盐 水淋洗后吹干 称 重 为76.8220g,失 重 3.802 3 g,清 洗液总铁浓度为 12609.5mg/L,不溶性残渣0.1254g,占总除垢量的3.3%,粒径小于0.9 mm 的不溶性清洗残渣量为总残渣量的50.8%。
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图4 12Cr1MoV 管样第1阶段清洗后形貌
Fig.4 Morphologyof12Cr1MoVtubeafterthefirst stagecleaning
第2阶段清洗完毕后12Cr1MoV 管样的宏观形貌见图5(a)。管样经除盐水淋洗后吹干称重为 76.5975g,失重0.0143g,不溶性清洗残渣量为 0.0038g,残渣颗粒直径均小于0.45 mm,清洗液
的总铁为992 mg/L。经SEM 剖析,其外表已完整清洗洁净,未察看到明显的剩余垢层(图5(b))。
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(a)宏观形貌 (b)断面形貌
图5 12Cr1MoV 管样第2阶段清洗后形貌
Fig.5 Morphologyof12Cr1MoVtubeafterthesecond stagecleaning
(a)Macroscopicfeature;(b)Fracturesurface
2个清洗阶段中,碳钢、T91、12Cr1MoV 等指示试片的腐蚀速率见表4。
表4 12Cr1MoV 管样清洗阶段指示试片腐蚀速率 Table4 Corrosionrateofindicatingspecimensduring cleaningof12Cr1MoVtube
第1阶段 第2阶段
为50μm。清 洗后管样质量为 50.6723g,失 重
3.0124g,清洗液总铁为10059mg/L,不溶性清洗
残渣0.2456g,占 总除垢量的 8.2%,粒 径小于
0.9 mm的不溶性残渣占总残渣的91.3%。
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(a)宏观形貌 (b)断面形貌
图6 T91管样第1阶段清洗后形貌
Fig.6 MorphologyofT91tubeafterthefirststagecleaning
(a)Macroscopicfeature;(b)Fracturesurface
第2阶段清洗完毕后,T91 管样残留内层氧化层已完整肃清,其宏观形貌见图7(a)。经2 个阶段清洗后,T91 管样外表已无明显剩余氧化层(图 7
(b))。 清 洗 后 管 样 质 量 为 50.282 2 g,失 重
0.3901g,清洗后的不溶性清洗残渣0.2421g,占
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碳钢
由表4可见,各材质的腐蚀速率均控制在很低程度;实验中察看到腐蚀试片外表均呈现初始的光洁度,无任何点蚀状况。因而,12Cr1MoV 管样经 2个阶段清洗后,外表氧化层已完整肃清洁净;清洗 介质对各种材质的腐蚀速率相当低,远 小于规则值[4]。若疏忽腐蚀的影响,总除垢量为3.8166g,折算后为799.95g/m2,契合之前的估量值670~
1088 g/m2。 其 中 第 1 阶段清洗的除垢量为
3.8023g,占总垢量的99.6%,第2 阶段清洗的除垢量为0.0143g,占总垢量的0.4%,不溶性清洗残渣占总垢的3.3%,其中粒径小于0.9 mm 的不溶性清洗残渣占总残渣量的50%以上。
2.3.2 T91管样清洗状况
第1阶段清洗完毕后,T91 管样的宏观形貌见图6(a)。可见,与初始状况比照,T91 管样的表层氧化皮已根本肃清,而内层氧化皮除少量零落外,仍较为完好。图6(b)标明残留内层氧化皮的厚度约
(a)宏观形貌 (b)断面形貌
图7 T91管样第2阶段清洗后形貌
Fig.7 MorphologyofT91tubeafterthesecond stagecleaning
(a)Macroscopicfeature;(b)Fracturesurface
2个清洗阶段中,碳钢、T91、12Cr1MoV 等材质试片的腐蚀速率见表5。
由表5可见,各材质的腐蚀速率均控制在很低程度;腐蚀试片外表均呈现初始的光亮度,未察看到任何点蚀状况。因而,T91管样经2个阶段清洗后,表面的氧化层已完整肃清洁净;清洗剂对金属材质腐蚀性很小,金属腐蚀速率很低。若疏忽腐蚀的影响,总除垢量为3.4025g,折算后为699.96g/m2,接近估量值670g/m2 。其 中第1阶段清洗的除垢
表5 T91管样清洗阶段指示试片腐蚀速率 Table5 Corrosionofindicatingspecimensduring cleaningofT91tube
第1阶段 第2阶段
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12Cr1MoV
5 0.630 88 0.160
量为3.0124g,占总垢量的88.5%,第2 阶段清洗的除垢量为0.3901g,占总垢量的11.5%。2 次清洗中的不溶性清洗残渣总共为0.4877g,占总垢的 14.3%,不溶 性清洗残渣粒径小于 0.9 mm 的占 90%以上。
综上所述,选用的2级清洗工艺可以很好地去除过热器管道内壁的氧化皮。经第1 阶段清洗, 12Cr1MoV 管样的除垢率达99.6%,而 T91管样不到90%,阐明含铬量较高的过热器管的氧化层在化学清洗中易剥落、难溶解。每段清洗过程中的不溶 性清洗残渣量所占比例很低且粒径很小,标明清洗 剂对氧化皮的剥离作用很小,因而不会呈现大量不 溶性残渣在过热器 U 型弯管内堆积的状况。
3 清洗工艺对奥氏体不锈钢性能的影响评价
奥氏体不锈钢具有优秀的耐全面腐蚀才能,但存在发作晶间腐蚀及应力腐蚀的可能[5],故实验中不采用失重法来判别资料遭到的毁坏,而偏重研讨其部分腐蚀状况。
以规范办法[6](草酸腐蚀)对 TP347 奥氏体不锈钢停止晶间腐蚀实验,实验后微观形态见图 8。在相同条件下,以清洗液替代草酸对 TP347 停止腐蚀实验,实验后金属外表形态见图9。
图8 草酸腐蚀后TP347奥氏体不锈钢金相组织(×400) Fig.8 MetallographicphaseofTP347specimencorroded byoxalicacid (×400)
(a)清洗介质 A (b)清洗介质 B
图9 腐蚀实验后TP347外表形态(×1000)
Fig.9 MetallographicphaseofTP347specimenafter corrosion (×1000)
(a)bycleaningmedium A;(b)bycleaningmedium B
由图8可见,草酸腐蚀后 TP347 奥氏体不锈钢发作了严重的晶间腐蚀,其晶界宽度和深度相当明 显。由图9 可见,经 A、B 2 种清洗介质腐蚀后, TP347试片外表润滑,无明显的腐蚀痕迹,标明选定的 A、B2种清洗介质具有很好的抗晶间腐蚀效果。
电站锅炉中运用的奥氏体不锈钢过热器通常采用焊接方式衔接,焊接过程中,不可防止的会在焊接区左近呈现热影响区和剩余应力;当存在应力并处于一定的腐蚀性介质中时,奥氏体不锈钢可能会发生应力腐蚀开裂。
依照 GB/T15970[7]将 TP347管样制成C 型环试样,加载极限应力,并将其置于清洗介质 A 和B 中,96h后取出察看其外表状况,见图10。由图10可见,TP347 管样外表并无应力腐蚀裂纹,标明2种清洗介质均不会惹起 TP347的应力腐蚀。
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(a)清洗介质 A (b)清洗介质 B
图10 应力腐蚀实验后TP347形貌
Fig.10 PictruresofTP347afterstresscorrosiontest
(a)bycleaningmedium A;(b)bycleaningmedium B
4 结 论
(1)采 用 2 段 清 洗 工 艺 能 完 全 清 洗 掉 12Cr1MoV 和 T91 材质过热器管内的氧化皮,清洗液不会形成氧化皮的大量剥落,因而不会招致大量不溶性残渣在过热器 U 型弯管内的堆积。
(2)第1阶段采用清洗介质 A 可完整溶解低含
铬量材质(12Cr1MoV)的氧化皮,能溶解90% 左右含铬量较高材质(T91)的氧化皮;第2 阶段经过清洗介质B的溶解、分散作用,可完整肃清含铬量较高材质(T91)底层难溶的富铬层。
(3)2 段 清 洗 工 艺 对 金 属 材 料 (如 碳 钢、 12Cr1MoV、T91) 的 腐 蚀 速 率 均 能 控 制 在 1.0g/(m2·h)以下;清洗实验后,TP347 奥氏体不锈钢未发作晶间腐蚀和应力腐蚀开裂,其力学性能 不会遭到明显影响,可满足台山电厂过热器化学清 洗的请求。